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随着城市化进程加快,水污染日益严重,城市污水排放标准逐步提升,现阶段污水经二级处理好往往还不能达到排放标准,反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的深度处理单元。其采用特殊规格及形状的厚层均质滤料作为反硝化生物的挂膜介质,在外加碳源情况下,则为具有反硝化功能的反硝化深床滤池,可以同步去除TN、SS和TP。
工作原理
滤池采用气水分布滤砖技术,其独特的机构形成,能形成空气反射内腔,反冲洗时空气与水混合后,从相邻的间隙中强力喷出,将空气与水均匀分布在整个滤池区域,滤砖在气水反冲洗时,空气首先进人滤板底面形成气垫层,当气垫层逐渐增加至滤柄 下部的长条形进气孔时,空气就进人滤柄,并从滤头的缝隙冲出剪切冲刷滤料颗粒表面,致污质于滤层之上部,水气同时冲洗时使滤料充分膨胀,处于半悬浮状态中擦洗,然后再进行单独水反冲洗将污泥杂质反冲进集污槽排走。
优势
多功能性:
1、反硝化深床滤池一池多用,同步去除TN(加碳源)、SS(降流式重力过滤)、TP(共絮凝)三个水质指标,稳定达标, 运行可靠。
2、良好的生物脱氮功能 : TN<0.3mg/L
3、良好的除磷效果:TP<0.3mg/L
4、对悬浮物具有良好的去除能力 :SS<0.5mg/L 浊度<2NTU
易耗少:
1、反硝化深床滤池终身免维护,淘汰了长柄滤头和滤板技术
2、无滤料流失,终身无需添加或更换
3、反冲水量少,通常为2%- 4%
经济性:
1.工艺灵活,夏季TN如能达标,运行时简单改变工艺运行条件,反硝化深床滤池可灵活转换成深床滤池。
2.无需启动碳源投加系统,适应季节性变化,节约运行成本,有良好的经济性。
可靠性:
1.TN把关技术:因国内大部分污水处理厂前处理工艺比较脆弱,出水水质波动较大时,滤池可对TN的稳定达标起到了把关作用。
2。并可应对远期日益严格的TN排放标准,出水无生物膜残留,水质稳定可靠,体现了可靠性。
投资成本低:
1.反硝化滤池淹没式进水堰和驱氮技术,保证滤池具有碳源消耗和能耗。
反硝化深床滤池的滤料,主要实现除浊与生物膜脱氮的双重功能。
1、原料:膨润土,解决表面结釉问题,改善其表面亲水性,以增强生物膜的辅助功能, 启动挂膜快、挂膜效率高(与进口挪威滤料相同)
2、表面粗糙度和多孔性:是提供良好的着床条件和菌胶团的生长环境
3、生物化学稳定性:抗腐蚀性好,不易受酸性腐蚀
4、强度:机械强度高、耐摩擦、耐冲洗
5、粒径范围:深床1.8m以上选择2.0~4.0mm。根据水质条件和滤池深度,可灵活科学地选择1.2~2.0mm和0.9~1.2mm等不同范围的均质滤料
产品描述
反硝化深床滤池将反硝化与深床过滤功能有机结合在一起,是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元。 设置在二沉池出水之后,可与其它处理单元完满结合,具有脱氮、除磷、去除悬浮物等多种功能。
反硝化深床滤池特别适用于市政污水厂的提标改造,例如:从一级B标准向一级A标准的提升,从一级A标准至地表Ⅳ类水的提升。
反消化深床滤池在有超过45年的运行使用时间,此系统能够同时去除TN(NO3-N)、SS和TP,介质采用具有特殊规格和形状的石英砂,砂粒直径2-3mm,废水可与介质表面的生物膜完全接触,即使短暂的短流或超水流冲击都不会对系统产生任何影响。
应用范围:
■ 污水处理厂提标改造
■ 市政污水深度处理。
■ 工业废水处理。
工作原理:
反硝化深床滤池采用2~3mm石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,滤池可保证出水SS低于5mg/L以下。2~3 毫米介质的比表面积较大。在反冲洗周期区间,每m2过滤面积能保证截留 ≥7.3kg的固体悬浮物。固体物负荷高的特性大大延长了滤池过滤周期,减少了反冲洗次数。反硝化滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。由于滤床固体物高负荷的截留性能,反冲洗用水不超过处理厂水量的 4%。
利用适量优质碳源,附着生长在石英砂表面上的反硝化细菌把NOx-N转换成N2完成脱氮反应过程。在反硝化过程中,由于硝酸氮不断被还原为氮气,深床滤池中会集聚大量的氮气,这些气体会使污水绕窜介质之间,这样增强了微生物与水流的接触,同时也提高了过滤效率。但是当池体内积聚过多的氮气气泡时,则会造成水头损失,这时就必须驱散氮气,恢复水头,每天进行数次。
独特的滤砖:
为保证反冲气水分布均匀,滤池采用的气水分布滤砖技术,“形成空气循环室”,反冲洗时的“二次布气”,使空气与水充分混合后,从相邻滤砖间隙中强力喷出。由于气体密度小于水,滤砖间隙喷出的气水混合物气体先于水溢出,在滤砖的中间设有气体补偿孔,使空气与水更为均匀分布在整个滤池区域;
滤砖采用中国木工的榫卯结构,连接稳定可靠;
滤砖采用HDPE材质,滤砖内填充C35混凝土,寿命可达50年。
淹没式进水:
通常在缺氧条件下(溶解氧0.2~0.5mg/L),发生反硝化反应;
深床滤池进水跌水后水中的溶解氧在4~5 mg/L,过多的溶解氧造成碳源的耗费及有效滤层的降低;
采用淹没式进水,避免了跌水复氧,既减少碳源投加又提高了出水水质;
冬季运行时,显著减少因跌水污水温度的降低,大大提高运行效率。
前后反馈机制控制系统:
采用前后反馈控制系统根据进水水质的改变,增加或减少碳源及药剂的投加,使其精准投加,即保证出水水质,又节约碳源及药剂的投加费用。
反硝化深床滤池优点:
■ 反硝化深床滤池重力流进水方式:有效去除固体悬浮物,无需附加净水/精滤池。反硝化过程与过滤过程,单池完成,事半功倍。
■ 反消化深床滤池可以单池完成反硝化过程与过滤过程,可同时去除SS、TP和TN;
■ 完全达到下列出水水质标准:NO3-N≤1mg/L,TN≤3mg/L,NTU≤2,SS≤5mg/l。
过滤过程
待过滤水由进水总渠经进水闸板溢过堰口再经侧孔进人U型槽,分别经槽底均布配水孔和U型槽堰顶进入滤池。被滤层过滤后的洁净水经博渝T型滤砖或者S型滤砖流人滤池底部,由配水窗汇入气水分配管渠,再经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流人清水池。过滤中采集滤池实时水位,通过PLC进行PID计箅,控制滤池出水电动调节阀开度,实现恒水位过滤。
与传统的生物脱氮工艺相比,A/O系统不必投加外碳源,可充分利用原污水中的有机物作碳源进行反硝化,同时达到降低BOD5和脱氮的目的;A/O系统中缺氧反硝化段设在好氧硝化段之前,因而当原水中碱度不足时,可利用反硝化过程中产生的碱度来补充硝化过程中对碱度的消耗。此外,A/O工艺中只有一个污泥回流系统,混合菌群处于缺氧和好氧状态及有机物浓度高和低的条件,有利于改善污泥的沉降性能及控制污泥的膨胀。反硝化菌碳源的供给可用外加碳源的方法(如传统脱氮工艺)、利用原废水中的有机碳(如前置反硝化工艺等)的方法来实现。
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